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主要經(jīng)營粉塵濃度檢測儀,粉塵含量檢測儀
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顆粒物在線監(jiān)測系統(tǒng)(SCR煙氣脫硝噴氨自動控制分析及優(yōu)化 1+1)
發(fā)布者:中冶卓元 發(fā)布時間:2019-5-28 閱讀:1684

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顆粒物在線監(jiān)測系統(tǒng)
 
針對某電廠660MW超臨界機組在脫硝系統(tǒng)投運時噴氨自動不能正常投入,無法精確控制脫硝出口NOx排放濃度的問題,分析了噴氨自動控制的影響因素,對現(xiàn)有噴氨自動控制采取移位選取不當(dāng)?shù)臒煔庾詣颖O(jiān)控系統(tǒng)(CEMS)取樣測點、調(diào)整自動吹掃/標(biāo)定時間及每路進氨支管手閥的開度等進行優(yōu)化,優(yōu)化控制系統(tǒng)邏輯:主調(diào)控制回路不再修正摩爾比,副調(diào)控制回路在得到噴氨流量后加上人員手動偏置量,優(yōu)化后脫硝噴氨自動調(diào)節(jié)可以長時間正常投入,出口NOx排放濃度滿足了環(huán)保達標(biāo)排放要求。
某電廠2×660MW超臨界燃煤機組,為滿足大氣污染物環(huán)保排放要求,先后對2臺機組實施了脫硝改造,采用選擇性催化還原(SCR)法進行脫硝,控制系統(tǒng)采用可編程邏輯控制器(PLC)控制,接入輔網(wǎng)進行操作調(diào)整。
2臺機組脫硝系統(tǒng)在投入運行的過程中,由于PLC實現(xiàn)復(fù)雜自動控制的局限性,加之現(xiàn)場設(shè)備及脫硝噴氨自動控制設(shè)計的不完善,導(dǎo)致噴氨自動無法正常投入,完全依靠運行人員手動控制,無法精確控制脫硝出口NOx排放濃度,也增大了運行人員的工作強度。下面對脫硝噴氨自動控制系統(tǒng)存在的問題進行深入分析并優(yōu)化。
1 SCR脫硝基本原理
燃煤電廠鍋爐產(chǎn)生的NOx主要來源于燃料型NOx和熱力型NOx。根據(jù)NOx生成機理,控制NOx的技術(shù)主要包括燃燒時盡量避免NOx的生成技術(shù)和NOx生成后的煙氣脫除技術(shù)。SCR技術(shù)是應(yīng)用最為廣泛的煙氣脫硝技術(shù),采用NH3作還原劑,煙氣中NOx在經(jīng)過SCR反應(yīng)器時,在催化劑的作用下被還原成無害的N2和H2O。煙氣中的NOx主要有NO和NO2,其中NO占95%左右,其余的是NO2。
要實現(xiàn)高效率脫硝,噴氨流量的控制至關(guān)重要。若噴氨量超過需求量,則NH3氧化等副反應(yīng)的反應(yīng)速率將增大,降低NOx的脫除效率,同時形成有害的副產(chǎn)品,即硫酸銨(NH4)2SO4和硫酸氫銨NH4HSO4,加劇對空氣預(yù)熱器換熱元件的堵塞和腐蝕;若噴氨量小于需求量,則反應(yīng)不充分,造成NOx排放超標(biāo)。由于噴氨量主要由氨流量調(diào)節(jié)閥控制,因此為保證脫硝出口NOx排放濃度滿足環(huán)保要求,控制氨逃逸率低于3×10-6mg/m3,提高脫硝系統(tǒng)噴氨自動控制的品質(zhì)尤為重要。
2初始噴氨自動控制策略
該電廠原脫硝噴氨自動控制策略是摩爾比串級回路控制,與單回路比例-積分-微分(PID)相比,摩爾比串級回路控制相對復(fù)雜,該串級控制回路由主調(diào)和副調(diào)控制回路組成。
a.主調(diào)控制回路。利用脫硝反應(yīng)時MNH3/MNOx摩爾比近似等于1的原理,使用煙氣進口NOx質(zhì)量濃度和煙氣流量的乘積得到基本的NOx含量,再乘以二者摩爾比便可得到氨氣需求量,在滿足脫硝效率要求的情況下,設(shè)置二者摩爾比為0.84,同時進行脫硝出口NOx對二者摩爾比的修正調(diào)節(jié)(依據(jù)出口NOx質(zhì)量濃度與設(shè)定值偏差進行PID調(diào)節(jié)),此外,在操作員站上設(shè)有摩爾比偏置,提供了摩爾比的設(shè)定功能。
b.副調(diào)控制回路。根據(jù)修正的摩爾比計算得到所需要的氨氣流量,其作為副調(diào)的給定值與氨氣流量測量值的偏差經(jīng)過副調(diào)調(diào)節(jié)后輸出控制指令,控制噴氨流量調(diào)節(jié)閥開度,改變噴氨量大小,最終將出口NOx質(zhì)量濃度控制在設(shè)定值范圍內(nèi)。
3噴氨自動控制影響因素分析及優(yōu)化
初始邏輯設(shè)計雖然采用了較為經(jīng)典的控制策略,但是設(shè)計不完善,沒有考慮更多的細節(jié),同時由于PLC實現(xiàn)復(fù)雜的模擬量控制較為困難,所以脫硝噴氨自動一直無法正常投入,長時間依靠運行人員手動調(diào)節(jié),在負荷變化較大時,脫硝出口NOx質(zhì)量濃度得不到及時有效地控制,嚴(yán)重影響了NOx的達標(biāo)排放。為解決該問題,使噴氨自動能夠有效投入,達到良好的調(diào)節(jié)品質(zhì),全面分析噴氨自動控制的影響因素,并對現(xiàn)有噴氨自動控制進行優(yōu)化改造。
3.1影響因素分析
a.系統(tǒng)延遲性。由于脫硝反應(yīng)系統(tǒng)及取樣測量系統(tǒng)的延遲性,使噴氨自動控制系統(tǒng)被控對象的響應(yīng)延遲時間在2~3min,是典型的大滯后被控對象,這意味著噴氨調(diào)節(jié)閥動作后,出口NOx需要一段時間才會有變化,這使得調(diào)節(jié)的及時性受到制約。
b.入口NOx含量波動大。受燃燒調(diào)整、煤質(zhì)變化、負荷變化頻繁及啟停磨等影響,脫硝入口NOx質(zhì)量濃度變化大、變化快,由于脫硝反應(yīng)區(qū)入口到出口的距離短,噴氨反應(yīng)有一定的時間滯后,所以反應(yīng)就不完全,出口NOx也會相應(yīng)快速上升,導(dǎo)致超調(diào)。
c.NOx測量數(shù)值異常。脫硝煙氣自動監(jiān)控系統(tǒng)(CEMS)取樣采用直抽法,系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),若取樣管路有泄漏,氧量測量就會失準(zhǔn),導(dǎo)致經(jīng)過氧量折標(biāo)的NOx質(zhì)量濃度異常;取樣探頭及管線堵塞,取樣流量消失,分析儀表報故障,會使NOx數(shù)值失準(zhǔn);分析儀表吹掃/標(biāo)定期間,NOx數(shù)值將保持不變,這些都會影響噴氨自動控制。
d.煙氣流量計算不準(zhǔn)。煙氣流量通過燃料量計算而來,由于其參與噴氨需求量的計算,其計算的準(zhǔn)確程度,將決定計算所得噴氨需求量與實際需求量偏差的大小,偏差太大,主調(diào)修正回路無法進行有效地修正調(diào)節(jié),從而影響噴氨自動的投入及調(diào)節(jié)效果。
e.噴氨流量的穩(wěn)定性差。噴氨流量采用節(jié)流孔板的方式測量,其測量數(shù)值受到孔板特性的影響,同時受到氨區(qū)供氨壓力的影響,供氨壓力通過機械減壓閥和穩(wěn)壓罐調(diào)節(jié),供氨壓力不穩(wěn),波動較大,使噴氨流量測量值頻繁發(fā)生變化,與閥門開度對應(yīng)的穩(wěn)定性差,對調(diào)節(jié)回路產(chǎn)生擾動,影響調(diào)節(jié)效果。
f.噴氨不均勻。噴氨不均勻會引起反應(yīng)器出口NOx含量分布不均勻,進而導(dǎo)致出口NOx測量值不具有代表性,從而影響噴氨自動調(diào)節(jié)效果;脫硝CEMS取樣測點位置選取不當(dāng),可能使取樣探頭處于渦流區(qū),NOx測量數(shù)值不能正確反應(yīng)實際變化,這些也影響噴氨自動的調(diào)節(jié)效果。
g.控制邏輯設(shè)計不完善。PLC實現(xiàn)復(fù)雜的模擬量控制較為困難,原有邏輯回路無前饋信號,沒有對大延遲屬性進行有針對性地優(yōu)化;原有邏輯對摩爾比進行偏置,對運行人員來說,畫面中無摩爾比顯示,偏置調(diào)整不直觀。
3.2優(yōu)化方法
3.2.1脫硝噴氨自動控制的優(yōu)化
根據(jù)分析結(jié)果,優(yōu)化現(xiàn)有的脫硝噴氨自動控制系統(tǒng),對脫硝進出口CEMS系統(tǒng)全面細致檢查,測點選取不當(dāng)?shù)倪M行移位改造;合理調(diào)整自動吹掃/標(biāo)定時間及間隔時間,防止脫硝進出口CEMS裝置的吹掃時間重合,最大程度保證接收的NOx、O2含量等參數(shù)的真實性;通過噴氨格柵(AIG)噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,調(diào)整每路進氨支管手閥的開度,調(diào)整不同區(qū)域的噴氨量,最終達到噴氨均勻;對噴氨調(diào)節(jié)閥進行檢修,并重新調(diào)試定位,使兩側(cè)閥門開度與流量特性盡量一致,并在分布式控制系統(tǒng)(DCS)中利用函數(shù)修正閥門特性。
此外,也優(yōu)化了控制系統(tǒng)邏輯,由于PLC實現(xiàn)復(fù)雜的模擬量控制較為困難,利用電流信號隔離器,將與噴氨自動相關(guān)的參數(shù)測點同時引入PLC與DCS中,并在DCS中對噴氨自動控制進行邏輯組態(tài),然后將調(diào)節(jié)閥自動指令再送回PLC輸出,脫硝噴氨自動的投切、給定值設(shè)定、流量偏置等與自動相關(guān)的操作仍在原輔網(wǎng)畫面進行,僅在DCS中進行邏輯運算。
 
 
 
 
 

 
本文由中冶卓元網(wǎng)絡(luò)部編輯。
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