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溫度儀(超低排放改造后火電廠SCR脫硝存在的問題及解決建議)
發(fā)布者:中冶卓元 發(fā)布時間:2019-5-23 閱讀:1651

ad:北京中冶卓元科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系電話:010-60789150/82899902 24小時服務(wù)電話:13301076759

溫度儀
 
選擇性催化還原法(以下簡稱“SCR”) 脫硝工藝是目前在中國火電廠應(yīng)用最廣泛的煙氣脫硝技術(shù)之一,該方法利用煙氣中的NOx 與還原劑在催化劑的作用下發(fā)生還原反應(yīng),生成N2 和H2O,從而脫除NOx。
2014年9月,環(huán)保部、發(fā)改委、能源局聯(lián)合下發(fā)《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的通知,要求到2020年,現(xiàn)役6.0×105kW及以上燃煤發(fā)電機組、東部地區(qū)3.0×105 kW及以上公用燃煤發(fā)電機組、1.0×10 kW及以上自備燃煤發(fā)電機組及其他有條件的燃煤發(fā)電機組,改造后大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C組排放限值。2015年12月,三部委再次聯(lián)合發(fā)布《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》,對超低排放改造工作做出全面要求。目前,一發(fā)電集團旗下13家燃煤電廠基本已完成超低排放改造,大部分機組SCR改造都采用了在原備用層增加一層催化劑的改造方式,此種方式具有在不改變現(xiàn)有反應(yīng)器的基礎(chǔ)上提高脫硝效率的優(yōu)勢。本文通過對上述機組的跟蹤研究,總結(jié)了SCR改造后出現(xiàn)的幾個威脅機組安全穩(wěn)定運行的共性問題,并提出了解決建議。
1 存在的問題
1.1 氨逃逸大
1.1.1 噴氨過量
機組超低排放改造后,SCR系統(tǒng)入口條件可能已發(fā)生變化,特別是機組負(fù)荷變動較大時,噴氨格柵噴出的NH3與煙氣中的NOx可能存在比例分布不均勻的問題,引起局部噴氨過量。另外,由于對出口NOx排放濃度的嚴(yán)格控制,在實際運行過程中部分電廠采用了過量噴氨的方式。上述2 種情況在長期運行過程中都會造成氨逃逸增大,形成硫酸氫銨(以下簡稱“ABS”)。ABS在特定溫度范圍內(nèi)呈液態(tài)黏稠狀,黏附煙氣中的飛灰后附著在設(shè)備上,造成SCR下游設(shè)備(比如空預(yù)器、除塵器等) 的堵塞,嚴(yán)重時必須停爐清理,對機組的安全穩(wěn)定運行造成極大的威脅。
1.1.2 供氨閥門自動控制缺陷
SCR系統(tǒng)噴氨閥門的典型控制過程為:SCR系統(tǒng)采用串級PID加前饋的控制策略,用原煙氣中NOx的體積分?jǐn)?shù)乘以NO2NO的摩爾比計算出NO2含量作為串級PID控制前饋;為了防止氨逃逸對控制造成影響,將SCR煙氣脫硝系統(tǒng)出口煙氣中NO2的含量(計算方法同前饋部分NO2的含量) 作為主調(diào)PID的測量值,目標(biāo)NOx體積分?jǐn)?shù)作為設(shè)定值,前饋和主調(diào)PID共同疊加后生成NO2的體積分?jǐn)?shù),NO2體積分?jǐn)?shù)乘以煙氣流量得到NO2的流量信號,該信號乘以所需氨氮摩爾比就是基本氨氣流量信號,此信號作為給定值送入副調(diào)經(jīng)運算后發(fā)出調(diào)節(jié)信號控制SCR入口氨氣流量調(diào)節(jié)閥的開度以調(diào)節(jié)氨氣流量。圖1為供氨自動控制流程。
1.jpg
由于SCR系統(tǒng)存在明顯的NOx反應(yīng)器催化劑反饋滯后和NOx分析儀響應(yīng)滯后的問題,系統(tǒng)采用實際機組負(fù)荷來預(yù)測煙氣流量。
在實際運行過程中,當(dāng)機組入口NOx波動較大或機組負(fù)荷低時,噴氨自動控制會出現(xiàn)調(diào)節(jié)不及時的情況,容易造成噴氨過量,長期運行會給后續(xù)設(shè)備帶來安全隱患,因此大部分電廠運行人員都以手動調(diào)節(jié)代替閥門自動調(diào)節(jié)。
1.2 催化劑堵塞
部分系統(tǒng)催化劑蒸汽吹灰器設(shè)計為單一氣源,取自鍋爐蒸汽吹灰母管減壓閥后,在調(diào)試過程中經(jīng)常出現(xiàn)點火后蒸汽壓力未達(dá)到鍋爐本體吹灰壓力要求而脫硝系統(tǒng)無法吹灰的情況,吹灰器無法正常吹灰就會引起催化劑積灰,若初次點火到整套啟動間隔較長(比如2 個~3 個月),積灰可能會在催化劑的表面和孔道中板結(jié),再次啟動吹灰器也無法有效去除,嚴(yán)重影響催化劑使用壽命和脫硝效率。
另外,在實際運行過程中還存在運行人員對催化劑差壓重視度不足,僅啟動超聲波吹灰器而長期不啟動蒸汽吹灰器的情況,無法及時有效去除催化劑中的積灰,這也是造成催化劑壽命縮短和脫硝效率降低的重要原因之一。
2 解決建議
2.1 噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗
噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗是在機組常規(guī)高負(fù)荷下進行的一項試驗。通過測試及計算結(jié)果對SCR裝置中的噴氨格柵手動噴氨閥門進行調(diào)整,試驗可以在滿足NOx濃度控制要求的前提下,減少還原劑用量,降低氨逃逸率,減輕ABS對下游設(shè)備的危害,提升系統(tǒng)運行安全性。
試驗采用網(wǎng)格法進行測量,測點布置如圖2 所示,截面選取要有代表性。圖中標(biāo)注的SCR入口測點是在省煤器后、催化劑前,SCR出口測點是在催化劑后、空預(yù)器之前。
噴氨優(yōu)化調(diào)整程序如圖3 所示。通過多次調(diào)節(jié)格柵上的支管手動噴氨閥門開度,調(diào)整各支管噴氨流量,使SCR反應(yīng)器截面內(nèi)NOx與氨比例分布更加均勻,直到SCR反應(yīng)器出口截面的NOx分布均勻性得到明顯改善,從而有效降低反應(yīng)器出口NOx濃度分布的不均勻度。
2.jpg
2.2 自動控制策略建議
a) 因為主汽流量信號變化超前于實際機組負(fù)荷信號變化,所以可以采用主汽流量信號代替實際機組負(fù)荷信號來預(yù)測NOx的變化,減少控制響應(yīng)時間;
b) 根據(jù)氨流量采取變PID參數(shù)調(diào)節(jié);
c) 前饋部分加入NOx濃度變化的微分作用。
2.3 吹灰器運行建議
a) 建議采用雙路氣源(輔汽或啟動爐氣源) 或在停爐期間設(shè)置臨時氣源吹灰(如壓縮空氣) 的方式解決這一問題。同時要注意采用蒸汽作為氣源吹灰時,要保證蒸汽的壓力和溫度及煙氣的溫度達(dá)到系統(tǒng)要求,杜絕催化劑受潮;
b) 加強對運行人員的教育,明確定期啟動蒸汽吹灰器的時間或差壓報警值。在啟動蒸汽吹灰器前要保證足夠的疏水時間。
3 結(jié)語
對于已建成的SCR裝置,通過在備用層增加一層催化劑的方式來提效增容,在不改變原有反應(yīng)器的基礎(chǔ)上提高了脫硝效率,從而達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)是比較經(jīng)濟的做法,也是主流的改造方法之一。
裝置改造之后需要對噴氨過量問題和吹灰器運行問題給予足夠重視,及時進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗;通過噴氨系統(tǒng)自動控制的調(diào)試和噴氨調(diào)整優(yōu)化試驗的結(jié)果,靈活調(diào)整系統(tǒng)和裝置控制方式,可以有效減少氨逃逸,減少ABS 的產(chǎn)生和對下游設(shè)備的安全威脅。另外,在運行過程中,要嚴(yán)格按照運行規(guī)程進行蒸汽吹灰并保證吹灰的壓力和溫度,確保催化劑長期安全穩(wěn)定運行。
 
 
 
 
 

 
本文由中冶卓元網(wǎng)絡(luò)部編輯。
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